管磨機是我國建材、礦山、電力等行業(yè),對較硬物料進行微細粉磨作業(yè)的機械設備。如水泥制造行業(yè)用于生料中石灰石的粉磨、燒成熟料摻加混合材粉磨成水泥成品。礦山選礦廠將礦石細磨以提高礦石品位。發(fā)電廠將塊煤磨細便于充分然燒。所述陶瓷球磨機,是取代現(xiàn)在市場上使用的管磨機、球磨機的一種使用陶瓷研磨體的微細粉磨的機械設備。
目前,市場上使用的老式管磨機、球磨機,原設計的技術參數(shù)只適應粉磨物料成品比表面積350㎡/kg左右比較適應,要磨400㎡/kg左右比表面積的物料時它明顯不適應了。管磨機、球磨機對于目前推出的使用陶瓷研磨體的新介質而言其磨機的規(guī)格就非常不適應?,F(xiàn)行設計的磨機都是采用鋼球鋼鍛做研磨介質,因為早期水泥質量標準要求偏低,水泥比表面積都在320㎡/kg,進入管磨機二倉或三倉的物料顆粒都很粗,80um篩余60%以上,因此需要大直徑的有足夠質量的研磨體,那么鋼球和鋼鍛是比較適應的。隨著社會的進步,水泥的產品質量標準也不斷提高,水泥比表面積都需要達到360㎡/kg以上,另外水泥的細度增加,比表面積提高后水泥的強度有大幅度提高,現(xiàn)在國內多家水泥企業(yè)將水泥比表面積提高到400㎡/kg,以上,這樣就大幅度降低了熟料的用量,既保證了水泥強度要求,生產成本大幅度降低。這在水泥粉磨過程中進入磨機尾倉的物料80um篩余都在20%左右,這樣的細度這樣的顆粒要進行進一步的磨細,那么再使用比重比較大的鋼球鋼鍛就沒有必要了,很多專家采取用直徑小的鋼球鋼鍛,但是不能再小于8mm了,可是小鋼鍛鋼球比表面積較小相互碰撞的接觸點小,粉磨效率低。近幾年來,有專家把陶瓷球用在管磨機的尾倉,同樣質量的陶瓷研磨體其體積增加一倍,在同樣動能和勢能的前提下,比表面積增加許多,研磨體與研磨體的接觸面積增加,粉磨效率提高。電機工作電流下降30%,雖然電耗下降比較突出,但是由于原磨機的有效容積較小,裝不上更多的陶瓷研磨體,因此臺時產量也有小幅下降,因此一直困擾我們水泥行業(yè)的使用推廣。北票市理想節(jié)能工程有限公司在總結現(xiàn)有管磨機使用陶瓷球研磨體出現(xiàn)的問題,開發(fā)了陶瓷球專用磨機,其優(yōu)點如下:
1、磨機筒體加粗:現(xiàn)有管磨機使用陶瓷球之后磨機工作電流下降30%左右 ,說明電動機功率有較多的富余,原因是原磨機陶瓷研磨體比重較輕,磨內裝不上原有重量的研磨體,說明磨機筒體的有效容積不足,我們采取將磨機筒體的有效直徑增加,使筒體內的有效容積能夠滿足陶瓷研磨體重量的要求,使磨機配套的電動機工作電流達到滿負荷。
2、粉磨能力大幅度提升,磨機的陶瓷研磨體重量裝足后,其研磨體的容積增加40%,陶瓷研磨體的個數(shù)比鋼球鋼鍛增加40%,比表面積增加40%。這樣磨機的粉磨能力提高30%。有預粉磨系統(tǒng)的生產線會提高產量25%左右。
3、粉磨電耗大幅度下降,由于磨機的工作電流與鋼球鋼鍛磨機的工作電流相等,但是研磨體的體積增加40%,因此磨機的粉磨能力提高30%,系統(tǒng)臺時產量提高25%,那么粉磨電耗會下降25%左右。比如原磨機系統(tǒng)粉磨電耗32kw.h/t,會下降到25kw.h/t左右。這是一個不小的幅度。
4、磨機主軸承采用滾動軸承,北票理想節(jié)能工程工程有限公司開發(fā)的滾動軸承技術,已形成國家行業(yè)標準,在國內已經有幾百家使用,并且已經成功的應用于4.2x13m的磨機上,節(jié)電效果達到7-10%。使用滾動軸承磨機,其意義不只是節(jié)電,更重要的意義在于去掉主軸承的潤滑站,減少潤滑站出現(xiàn)故障引起的停磨事故發(fā)生,使運轉率提高,同時潤滑油也會節(jié)省70%。
5、現(xiàn)有預粉磨工藝的管磨機完全可以通過對現(xiàn)有磨機技術改造來達到提高產量25左右電耗下降5-6kw.h的較好效果。因為現(xiàn)有磨機如果不改造,不更換磨機筒體,磨機三倉直接使用陶瓷球,那么粉磨電耗會下來,但是磨機臺時產量有所降低,電機功率有了較大的富余,比如4213磨機電機功率富余1000kw以上。形成大馬拉小車,電機的使用效率降低,我們將磨機筒體改造之后,磨機的有效容積增加40%,把磨機的電機功率全部用上,那么磨機臺時產量會提高25%。好多水泥行業(yè)同仁認為磨機筒體更換是不容易的事情,其實這很簡單,一個筒體鋼板制成,也沒有多大造價,磨機原有襯板可以利用,隔倉板也可以利用,因此投資不多就可以解決問題。這樣既降低了電耗,又提高了磨機臺時產量。可以實現(xiàn)躲避用電高峰生產。已經實現(xiàn)躲峰生產的企業(yè)還可以躲避平值生產用電,高峰電費1元多一度。平值電價0.6元一度。低谷電價0.3元一度。這個節(jié)電降低生產成本的方法也是不可估量的。
6、對于現(xiàn)有單臺管磨機,粉磨電耗都在40kw.h以上,這個指標明顯高于行業(yè)標準及各省工信廳新規(guī)定的35kw.h以下指標要求,現(xiàn)在這些用戶面臨被關停的危險,要么必須進行生產工藝改造,增加預粉磨設備,投資也是不小的,3213磨機上磨前粗粉磨機,需要400萬元左右,要上輥壓機工藝1000萬元左右。3513磨機、3813磨機、4213磨機上磨前預粉磨的價格就更高了,我們這里建議比較投資低見效快的方法,就是改造現(xiàn)有磨機筒體,增加筒體有效容積,三倉采用陶瓷球研磨體,改造磨機之后噸水泥粉磨電耗會下降到34kw.h左右的水平,完全可以達到行業(yè)標準電耗限額之內的指標。同時磨機臺時產量還會提高20%左右。具有一舉兩得功效。
老式管磨機用于粉磨微粉作業(yè),在市場上應用都認為電耗高、產量低、企業(yè)效益差。采用本發(fā)明的陶瓷球微粉磨機后,使微細粉磨作業(yè)工藝和設備提高到一個新的水平,達到了比老式管磨機降低工作電耗,磨尾出料顆粒均勻,細度指標穩(wěn)定。大幅度提高臺時產量,節(jié)省潤滑油,設備運轉率提高等方面的良好效果。上述幾項新技術都可以應用在現(xiàn)在正使用中的老式磨機的技術改造上,使老式磨機同樣達到微粉磨機的技術效果。